虹潤NHR係列儀(yi) 表在樹脂生產(chan) 自動化改造的應用
01 摘要
考慮到樹脂生產(chan) 工藝自動化程度較低,頻繁需要人工操作,誤操作的風險較大,河北某樹脂廠通過自主研發改進,將部分人工操作實現自動化,提高了生產(chan) 係統自動化水平,降低了勞動強度,確保了生產(chan) 係統高效運行。在樹脂生產(chan) 的自動化控製係統中,NHR係列儀(yi) 表主要實現信號采集、測量、控製、積算、記錄、組網通信等功能,該產(chan) 品是依據GB/T 34049-2017國家標準開發的產(chan) 品,主要解決(jue) 流量測量、流量計量、流量批量控製、流量組網而設計的產(chan) 品。產(chan) 品的EMC設計符合GB/T17626.2-11相關(guan) 規定,同時產(chan) 品取得了CE認證。
02 產(chan) 品的市場背景
河北某樹脂廠采用微懸浮聚合法生產(chan) 樹脂,產(chan) 品廣泛應用於(yu) 壁紙、醫用手套、玩具和運動地板等領域。在生產(chan) 過程中由於(yu) 所采用的生產(chan) 工藝自動化水平較低,在生產(chan) 需要人工操作的次數比較頻繁,其次必須嚴(yan) 格監控各項工藝指標和嚴(yan) 格按照操作規程執行,為(wei) 此為(wei) 解決(jue) 樹脂生產(chan) 碰到的諸多問題,該廠引入新的控製理念,對聚合釜塗釜操作和消泡劑、降粘劑加入操作實施智能自動化控製,經過係列設備改造,自動化水平得到進一步的提升。
03 產(chan) 品的主要技術原理
1、聚合釜塗釜操作
改造前聚合釜塗釜操作需要人工手動噴塗,塗釜管線用黑膠皮管連接自動手噴槍,在聚合 釜入料之前手動往釜壁四周進行噴塗,由於(yu) 使用手動噴槍,在塗釜過程中釜頂、攪拌、釜底等部分死角無法噴塗,釜壁塗層厚度受人為(wei) 因素影響薄厚不均且存在漏塗等情況。另外,塗釜後的衝(chong) 洗采用臨(lin) 時軟管進行人工操作,同時存在衝(chong) 洗不*等問題。塗釜改造前,由於(yu) 整體(ti) 塗釜效果差給生產(chan) 帶來諸多不利影響。首先,釜壁大量結垢直接影響聚合釜的換熱能力,聚合反應熱移出速率下降,且聚合過程中生成的渣子較多,造成原輔材料消耗上升,其次,聚合釜清理困難,頻繁造cheng人工下釜清理料塊,時間長、勞動強度大、影響產(chan) 量;再次黑 膠皮軟管鏈接密封性不嚴(yan) ,容易發生塗釜液外漏,接口處崩開造成職工身上噴濺大量塗釜液現象時有發生,操作環境惡劣。
改造後引入了自動塗釜裝置,在聚合釜釜頂增加兩(liang) 台電動噴淋閥,配套增設一台塗釜液泵、一台衝(chong) 洗水泵和一台塗釜液儲(chu) 罐。塗釜液貯存在塗釜液罐中,從(cong) 貯罐送來規定量的塗釜液,經蒸汽氣化注入到聚合釜的衝(chong) 洗水管道中,蒸汽和塗釜液混合物經聚合釜頂的電動噴淋閥噴入到聚合釜中,在聚合釜內(nei) 的釜壁和內(nei) 部部件表麵上固化,自動塗釜工藝流程示意圖見圖1所示。
2、消泡劑、降粘劑加入操作
改造前聚合釜反應完成後需要向釜內(nei) 加入消泡劑 和降粘劑,由於(yu) 粘劑罐在聚合釜上方,距離地麵高約3m ,每次操作人員都需要使用移動梯架將消泡劑、降粘劑手提至車上向罐內(nei) 加入,由於(yu) 降粘劑罐周圍管線較多存在一定程度阻擋,易造成藥劑灑落汙染操作環境,甚至因加入口閥門忘關(guan) 造成操作事故。
改進後消泡劑/降粘劑自動加入裝置,在聚合釜周邊單獨增加1台消泡劑罐、1台 降粘劑罐並設置1台加料泵,消泡劑罐和降粘劑罐平均一周配置一次,需要向釜內(nei) 加入助劑時,隻需要流量計準確計量加入到原有降粘劑罐內(nei) 即可,自動加入工藝流程示意圖見圖2所示。
04 產(chan) 品的應用
河北某樹脂廠的生產(chan) 工藝聯鎖簡圖見圖3所示。
整個(ge) 樹脂生產(chan) 工藝所需要檢測的包括離子膜的停車信號、氫氣總管壓力、氯qi總管壓力、循環水總管壓力、吸收水泵壓力和合成爐的氫氯比值等,在合成爐運行過程中 ,需要控製循環水總管壓力持續90秒,吸收水泵壓力持續180秒,合成爐氫氯比值持續1秒,然後合成爐緊急滅爐 ,實現聯鎖關(guan) 閉相關(guan) 閥門並充入氫氣。
合成爐反應儀(yi) 表配置
1、NHR-5700C多回路測量顯示控製儀(yi)
實現氫氣總管壓力、氯qi總管壓力、循環水總管壓力、吸收水泵壓力等信號檢測
2、NHR-8300係列8路彩色調節betway必威
實現合成爐氫氯比值控製,將NHR-8300係列8路調節betway必威的通道1作為(wei) 控製回路的輸入通道,控製回路的比值設定作為(wei) 通道2,通道2進行 kx遷移,這樣 就實現了 a=kb的比值調節
樹脂生產(chan) 的聚合釜
自動塗釜操作儀(yi) 表配置
NHR-5600A流量積算控製儀(yi)
實現聚合釜塗釜蒸汽氣化計量、塗釜液流量計量和衝(chong) 洗水流量計量和檢測
在實際應用時,儀(yi) 表就可以準確的根據頻率來積算物料的流量,按用戶所設定的值適時關(guan) 閉電磁閥,達到準確的批量控製下料。引入自動塗釜操作 ,實現自動化改造,結合使用進口塗釜液,防塗釜效果大大提高,渣子料比改造前降低明顯,自動塗釜的操作在密閉的聚合釜內(nei) 進行,自動塗釜過程不會(hui) 對現場環境造成影響,成功實現了改造職工工作環境和降低職工勞動強度的預期目標。
樹脂生產(chan) 的消泡劑、降粘劑
的自動操作儀(yi) 表配置
NHR-5600A流量積算控製儀(yi)
實現消泡劑、降粘劑自動操作中助劑計量和檢測
在實際應用時,儀(yi) 表就可以準確的根據頻率來積算物料的流量,按用戶所設定的值適時關(guan) 閉電磁閥,達到準確的批量控製下料。引入消泡劑、降粘劑的自動操作,每次向聚合釜內(nei) 加入助劑時,隻需要啟動自動加入程序,由流量計準確計量加入降粘劑罐內(nei) ,加入量達到設定值即可,無需認為(wei) 幹預,顯著降低職工的勞動強度,避免人工加入時助劑灑落,工作環境進一步得到改善。
產(chan) 品圖片
NHR-5600A流量積算儀(yi)
NHR-5700C多路巡檢儀(yi)
NHR-8300比值控製器
05 結束語
綜合上麵兩(liang) 個(ge) 工序的工藝控製 ,NHR係列儀(yi) 表能較好的適用於(yu) 自動化係統中的信號檢測、流量計量和比值控製的場合。通過自動化改造,提高了設備的利用率,大大減少了人為(wei) 故障。再結合整個(ge) 係統的控製算法模型及DCS等智能自動化工具,對整個(ge) 生產(chan) 的流程進行在線檢測、監測、診斷和智能控製,以實現各種佳的經濟指標,提高了經濟效益和勞動生產(chan) 率,同時節約能源、改善勞動條件、保護環境。為(wei) 企業(ye) 穩定產(chan) 量、質量及環境保護、安全生產(chan) 提供了必要的保證。